電鍍廢水處理工程實例,可參考
某電鍍廠主要從事加工各類五金及零部件表面處理、電鍍、拋光、鍍膜等,其廢水主要來著水洗工序、車間地面沖洗和化學清洗液更換等。廢水中主要含金屬元素鉻和鎳,還有部分含堿和含鐵酸性廢水。本工程廢水主要特點為COD濃度較低,另外產生的含鐵酸性廢水和含堿廢水可以用來調節其廢水的pH值。本廢水處理站為工廠現有庫房改建而成,綜合廢水池、堿性廢水池、污泥濃縮池及清水池設于室外,其余構筑物設于廢水處理間內。廢水處理出水要求達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的二級標準。
六價鉻廢水的處理技術路線主要有兩條:一是首先將廢水中六價鉻還原為三價鉻,再通過加藥混凝,沉淀去除,可以采用化學還原法、電解還原凝聚發等。二是鉻回收,主要方法包括離子交換、活性炭吸附和反滲透等。其中化學還原法、電解還原法、離子交換法等應用較為普遍。
該電鍍工廠電鍍種類較為單一,廢水組分較為簡單,廢水中主要的處理污染物對象為Fe2+、Cr(VI)和Ni2+,其他金屬元素相對較少,從工程采用化學還原+混凝沉淀的處理工藝。生產過程中產生的含堿廢水和含鐵酸性廢水,用于調節廢水的pH值。
主要設計有:綜合廢水池、堿性廢水池、還原反應池、pH值調節池、沉淀池、污泥濃縮池、清水池。本工程關鍵技術為在不同處理階段控制較為精確的pH值范圍,還原Cr(VI),然后將其沉淀。在整個過程中,首先將廢水pH值調節至2-3,其實通過投加亞硫酸鈉將Cr(VI)還原為Cr(III),最后利用堿性廢水并配合投加氫氧化鈉溶液,將廢水pH值調節至7.5-8.5,將廢水中的Cr(III),Fe和Ni例子沉淀去除,整個pH值調節過程中,采用在線pH進行事實監控。該工藝采用工廠排出的含鐵酸性水和堿性水進行pH值調節,通過高程設置減少廢水的提升次數,降低了工程投資和運行費用,工藝流程簡單,管理方便。
工程的主要問題是沒有進行重金屬的回收,因此存在污泥出路問題。由于該廢水處理站排出的污泥為危險廢物,必須交由資質的企業進行無害化處理。